專題報(bào)道
文章來源:站內(nèi) 時(shí)間:2013-10-12 07:47:38 點(diǎn)擊數(shù):450次
烘干機(jī)配套熱源設(shè)備是烘干機(jī)系統(tǒng)中一個(gè)重要的組成部分,熱源設(shè)備的節(jié)能與高效不僅決定著烘干機(jī)的干燥效率與處理能力,同時(shí)也左右著烘干機(jī)的運(yùn)行成本。烘干機(jī)燃燒爐是立窯水泥廠主要耗能設(shè)備之一,如何降低燃燒爐的能耗已成為一個(gè)迫切需要解決的問題,下面我們用一水泥廠案例來說細(xì)分析下烘干機(jī)燃燒爐的節(jié)能改造。
一、烘干機(jī)燃燒爐改造前的情況
一水泥廠烘干機(jī)規(guī)格是Φ1500×12000氣料逆流式。采用普通的燃燒爐提供熱氣流。這種燃燒爐是人工加煤、人工扒渣,其缺點(diǎn):
1、由于人工加煤和扒煤,爐門經(jīng)常關(guān)啟,燃燒爐溫度時(shí)高時(shí)低,很不穩(wěn)定,不利于物料的烘干和水分的控制;
2、因人工加煤,潮濕的煙煤一下子蓋到正在燃燒的火焰上,導(dǎo)致煙囟冒黑煙,污染了環(huán)境;
3、在人工加煤、扒渣的過程中,帶有一定的沖擊性,使燃燒很不穩(wěn)定,煙氣含塵濃度較高,增加了除塵的難度;
4、因人工扒渣,一些還未充分燃燒的煤團(tuán)摻雜在煤渣中而一起被扒出,造成了不必要的經(jīng)濟(jì)損失;
5、由于爐膛溫度偏低且波動(dòng)大,烘干機(jī)產(chǎn)量低,烘干物料的單位耗煤較高,熱效益低。
二、燃燒爐改造工藝
我們將人工加煤、人工扒渣的普通燃燒爐改用機(jī)械喂煤、人工扒渣的下飼工燃燒爐。
經(jīng)過篩選過的煙煤(粒度≤35mm),由人工鏟到絞龍進(jìn)口5內(nèi),通過絞龍出口3逐漸被頂起,經(jīng)過燃燒缸2進(jìn)入爐膛,煤層從中心向四周翻溢,形成中間隆起的“饅頭狀”,在鼓風(fēng)機(jī)1的作用下,形成較高的溫度的中心燃燒區(qū),繼續(xù)進(jìn)煤,“饅頭”中心開花,已呈焦炭狀的團(tuán)塊內(nèi)的固定炭在傾斜爐排10上斷續(xù)燃燒,使團(tuán)塊內(nèi)的固定炭得以充分燃燒,并逐漸被擠到平爐排9上,這時(shí),團(tuán)塊煤已充分燃盡而成煤渣,通過爐門11進(jìn)行定時(shí)清渣。另外,有一些細(xì)小的煤渣可能由爐排上的小孔落到下面風(fēng)室8內(nèi),因此,必須定期打開清灰門7進(jìn)行清灰(一班一次即可),保證風(fēng)室內(nèi)的通風(fēng)性能。
與普通燃燒爐相比,下飼式燃燒爐有以下特點(diǎn):
1、由人工加煤改為機(jī)械喂煤,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,改善了勞動(dòng)環(huán)境;
2、由于燃料從下部經(jīng)燃燒缸進(jìn)入爐膛,火焰從表面往下燃燒,煙煤在燃燒前,已進(jìn)行烘干,預(yù)熱、干餾等過程,煙煤燃燒時(shí)不冒黑煙或很少黑煙;
3、因改用機(jī)械喂煤,進(jìn)料(煙煤)均勻,火焰相對靜止和穩(wěn)定,使?fàn)t膛溫度較平穩(wěn),波動(dòng)小,但爐溫較高,提高了烘干機(jī)的臺時(shí)產(chǎn)量;
4、由于人工清渣只扒平爐排上的煤渣,而這些煤渣都已燃盡,克服了以往 將還未燃盡的燃料扒出的缺點(diǎn)。因此,煙煤燃燒充分,熱效率提高,能耗降低。
三、烘干機(jī)節(jié)能改造后效益分析
該廠烘干機(jī)的生產(chǎn)能力平均臺時(shí)產(chǎn)量較改造前的搞高了36.4%;而烘干每噸物料所耗的煙煤下降了8.2%;另外,烘干后物料的水分均有不同程度的的下降,同時(shí)由于改造后全年烘干機(jī)設(shè)備運(yùn)行時(shí)間減少達(dá)1455小時(shí),一方面為烘干機(jī)的維修、保養(yǎng)創(chuàng)造了有利條件,另一方面職工的工作時(shí)間減少。綜上所術(shù),熱效率比以前大有提高,達(dá)到了節(jié)能改造的目的。